关键词:通风系统改造;中风井关闭;风流并入东风井;部分回风路段改造;风机更换
八宝山煤矿庙梁山井1958年开工,按35万t/a规模设计,1965年矿井移交时,因地质构造复杂、储量无保证被核定为生产勘探井,核定能力15万t/a。1985年进行技术改造,1987年生产能力达到26万t,1997年核定生产能力21万t/a。从1990年开始,矿井的黄土梁回风井遭到小煤矿破坏,风井的通风能力大幅度下降,通风系统改造变得日益迫切。但由于复杂的煤层赋存条件和多变的瓦斯涌出规律,对矿井通风系统的改选没能提出合理性意见。随着矿井储量逐年减少,矿井生产规模不断缩减,生产区域分布已发生了很大变化,出现了庞大的基础设施建设与低下的生产能力,高昂的基础设施运行费用,在矿井的开采成本居高不下的局面。降低原煤成本,改善矿井安全生产经营状况,是全矿各级管理人员面临的首要问题。庙梁山井从1996年起对矿井通风系统进行了一系列技术改造,取得了良好的效果。
1 矿井概况
1.1 地质情况
八宝山煤矿庙梁山井地处河北怀来县,属于内蒙古地轴和燕山准地台的过渡带,地质历史上地壳运动、岩浆活动剧烈。受南北方向的挤压作用,八宝山煤田形成东西长、南北狭窄的条带状复向斜构造。成煤期,由于岩浆活动对地质的影响,庙梁山井北翼煤层大部分被火成岩覆盖,南翼煤层局部被辉绿岩穿插破坏。多方面的共同影响,使庙梁山井井田范围同一区域的不同煤层、同一煤层的不同区域,瓦斯赋存和涌出都表现出变化很大,局部区域有煤与瓦斯动力现象。
1.2 瓦斯情况
1996年八宝山煤矿庙梁山井为高瓦斯、高二氧化碳矿井,局部按煤与瓦斯突出煤层管理,有关参数为:矿井瓦斯相对涌出量5.77 m3/t,绝对涌出量2.44 m3/min,二氧化碳相对涌出量11.99 m3/t,绝对涌出量5.07 m3/min。
1.3 开拓系统
该井采用斜井开拓,主要布置有主、副井及3个风井。主斜井担负提煤炭、矸石、材料、设备等,并兼作进风井;副斜井担负人员升降任务,并调节进风;西翼风井、东翼柴木梁风井,中部黄土梁风井为专用回风斜井。通风方式为两翼对角与中央分列混合式,通风方法为抽出式。
1.4 矿井通风系统使用情况
矿井改造前通风系统见图1,各风井主风机运行情况见表1。

图1 改造前通风系统
表1 改造前庙梁山井风井通风参数表
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井名称
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主风机型号/转数(r/min)/电机额定功率(kW)
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备风机型号/转数(r/min)/电机额定功率(kW)
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风机风量(m3/s)
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静压(Pa)
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轴功率(kW)
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静压效率(%)
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风机工作风阻(kg/m7)
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年耗电(万kW·h)
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年电费(万元)
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西风井
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4—72—11NO16B/800/115
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4—72—11NO16B/630/55
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31.87
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1519
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73.53
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65.8
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1.4955
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71.37
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29.26
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中风井
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CT凸-57B—12/750/75
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4—72—11NO20B/630/155
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10.82
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500
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27.57
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19.6
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4.2709
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26.76
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10.97
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东风井
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9—57—2NO16/500/180
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2BY—12/1450/75
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13.07
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1470
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34.83
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55.2
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8.6053
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32.12
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13.17
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全井通风网络为敞开并联式,公共风路风阻较小(0.3~0.4 kg/m7),各风井相互影响较小,其通风参数见表1。
西风井有3个特点:① 服务区域有两个采区,并且集中了矿井的大部剩余储量,均为低瓦斯区;② 系统风阻小,主备扇性能好、效率高,通风能力较强;③ 通风网络相对独立、稳定性好。
中风井的特点是:① 系统风阻大,工作风量小;② 井筒毁损严重,通风能力低,主扇设施陈旧,性能差,效率低,与通风网络不匹配;③ 其服务区域内有高瓦斯区存在。
东风井:系统风阻大,主、备扇风机性能差,与通风网络不匹配,其服务区域为高瓦斯区,局部地区按煤与瓦斯突出管理。
2 改造的可行性分析
(1) 从1996年起,矿井生产采区重心移至井田西翼,西风井服务区域的产量占全井产量的70%。而中风井仅担负新+630水平的开拓和部分硐室的通风,服务区无生产采区,通风任务较小,具备停止运行的外部客观条件。
(2) 中风井与东风井之间已有750岩石巷相连,相互距离不足800 m,系统间通风管理人为复杂化。从改造工程看,使7501主石门一对风门 (图1中位置2)的位置外移,拆除东750巷道中进回风之间的一对隔断风门(图1中位置3),即可完成矿井的通风系统改造,工程量非常小。
(3)回风井数减少,简化通风系统复杂程度,提高可靠性,也能节省大量通风费用。
东风井虽然存在网络风阻大、风机性能差、风机工况与网络不匹配等问题,但两风井合并后由于并联支路的增加,风机工作风阻将降低,使东风井风机与网络的匹配状况得到改善。
(4)东风井主备扇风机的铭牌风量、风压满足系统需求。
综上所述,关闭中风井,使中风井的风流并入东风井系统方案可行。
3 系统改造
3.1 中风井关闭、中风井风流并入东风井系统的改造。
改造后的系列检测认定,矿井各系统风流稳定,区域风量分配满足要求,标志着庙梁山井通风网络优化改造工作初步完成。改造后的通风系统见图2。

图2 改造后通风系统立体示意图
3.2 东风井通风系统部分回风路段改造
东风井系统风阻大,主要原因是局部地段断面小,折弯多,见图2。系统中810~820段断面小拐弯多是典型代表。1997年2月,凿通810~820水平17 m岩巷,如图2中位置4中虚线所示,缩短通风流程230 m,东风井系统风阻由原来的0.038 8 kg/m7降为0.017 3 kg/m7,工作风量由1 200 m3/min增加到1 378 m3/min,风井的通风能力得到进一步提升,取得了良好的效果。类似的局部巷道改造工程还有包括西四区750~760回风巷50 m、7501石门200 m等共计820 m,从根本上提升和巩固了庙梁山井通风系统的改造成果。表2为凿通810~820水平17 m岩巷前后东风井风机运行参数。
表2 东风井风机运行参数
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主扇型号
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风机风量(m3/s)
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静压(Pa)
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轴功率(kW)
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静压效率(%)
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工作风阻(kg/m7)
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年耗电(万kW·h)
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电费(万元)
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备注
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2BY—16B
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20
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1274
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41.4
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66.6
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3.880
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45.3
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13.59
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凿通前
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2BY—16B
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22.96
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784
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41.47
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48.5
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1.730
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26.6
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7.98
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凿通后
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经过改造,使东风井区域网络的风阻大大下降, 东风井备用主扇2BY—16B风机的工况点处于安全范围内,解决了此前该风机电机温度过高的问题,提高了系统的安全性,提升了通风能力。同时也使矿井通风网络简化,提升了矿井的整体通风保障水平。
4 深入挖潜,降低消耗,向费用要效益
系统的成功改造,使矿井的通风能力有了明显提高,但在用风机陈旧,性能差,效率低下,已属于淘汰品种。实测表明,2BY—12和9—57风机的工作效率不足45%,最低时不足30%,无论从技术上还是经济上更换高性能风机十分必要。
4.1 制定合理的改造方案
技术可行,安全上可靠,而且要达到投资少、见效快是当时所有工作能否顺利进行的重要前提。为此,工程技术人员深入调查,依据矿井实际情况,提出2个较优方案:
方案一:利用现库存的2台4—72—NO16B离心风机替代东风井的2台风机,其中1台替换9-57风机;另建一套反风设施,淘汰 2BY—16轴流风机及附属设施。
方案二:利用现库存的4—72—NO16B离心风机更换原9-57风机。更换2BY—16轴流风机机芯,使改造后的轴流风机具有K4—73系列轴流风机的基本性能。
4.2 方案比较
方案一:优点是主备扇风机性能一致;缺点是基建工程量大,建设工期长,需要重新征用土地,改造费用高。
方案二:优点是改造简单,工期短,改造费用低;缺点是主备扇风机运行特点不同,技术管理相对复杂,需以系列技术基础工作作保证。
4.3 方案确定
当时4—72系列是效率较高的矿用离心风机,工况调节简单且调节范围大。从庙梁山井的多年使用看实际静压效率高于70%,根据测算东风井安装4—72—11NO16(710 r/min),风机静压效率可超过80%。改造2BY—12轴流风机或重新购置新型的轴流风机,同样有可取性。经过论证,认为方案二存在初期投资少、见效快的优点,决定采用方案二。
4.4 改造效果
(1) 风机改造工程历时40 d,于2000年8月14日完工并投入运行。改造后经测定,东风井通风能力得到显著提高,排风量由19.63 m3/s增加到23.9 m3/s,满足了生产要求。
(2) 改造后年耗电减小32万kW·h,按本地时价0.41元/度计算,年节省电费超过13万元,改造前后的通风技术参数及经济指标对比见表3。
表3 改造前后的通风技术参数及经济指标对比表
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主扇型号
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电机型号/额定功率(kW)
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风机风量(m3/s)
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静压(Pa)
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轴功率(kW)
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静压效率(%)
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风机工作风阻(kg/m7)
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年耗电(万kW·h)
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电费(万元)
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9—57—2NO16/500
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Jc—138—10/180
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19.63
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1 519
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78.8
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37.8
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3.942 0
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76
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31
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4—72—11NO16/710
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Y—315S—6/75
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23.90
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1 715
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47
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87
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3.002 3
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44
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18
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2BY—12/1450
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JO2—92—4/75
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19.5
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1 176
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38.87
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59.0
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3.092 7
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37.72
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15.47
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(3)改造后由于东风井系统风压降低,促进了庙梁山井一个封闭火区的提前开发。1994年1月10日在北翼31煤层705工作面因放炮引起巷道帮顶充填物燃烧,随后发生了瓦斯燃爆事故。1月12日将该区彻底封闭,并对该火区采取了一系列的均压堵漏措施,但火区先后两次出现升温现象,构成矿井一大隐患。改造后东风井负压下降490 Pa,燃爆火区进回风压差从1 000 Pa减少到280 Pa,火区进回风侧风压明显降低,对熄灭火区创造了有利的条件。1997年6月,该火区成功启封。
5 体会
(1) 领导对一通三防工作很重视,为加快矿井通风技术改造工程,近几年在资金十分紧张的情况下,确保了改造工程的顺利完成。
(2) 各级职工应更新观念,提高认识,尤其是主要技术人员应积极推动改造工程。
(3) 不同的矿井实际情况千差万别,不同的时期情况也有很大差别,坚持调查研究,从实际出发,优选最佳方案。在通风系统改造工作中,充分利用、发挥现有设备、设施的效能,及时淘汰陈旧设备,起到了事半功倍的作用。
(4) 搞好矿井通风技术改造工作,要采取综合措施和手段,适时改变井下通风网络结构,扩大有效通风断面,缩短通风流程,降低通风阻力,适时淘汰性能差的设备,即能达到增风、降阻、节能的效果,才能更加充分地保证矿井通风的可靠程度,提高矿井的整体安全水平。
第一作者简介:任玉才,1983年抚顺煤矿学校地下采煤专业毕业,2001年取得中国矿业大学采矿工程大专学历,现任八宝山煤矿总工程师。 |